以下是一个对讲机振动测试的实际案例:
对讲机振动测试
背景:某通信设备公司研发了一款新型对讲机,为确保其在复杂的使用环境,如车载、徒步携带等场景下能稳定工作,需要对其进行振动测试,以检验产品质量和可靠性。
测试准备
设备:采用电磁振动台,可提供精 确的振动控制,能模拟多种振动环境;配置加速度传感器,用于测量对讲机在振动过程中的加速度数据;配备数据采集系统,可实时记录和分析传感器采集到的信息。
样品:选取不同生产批次的对讲机样品共 10 台,确保样品具有代表性。
测试项目与过程
正弦振动测试
低频阶段:从 5Hz 开始,以 1Hz/min 的速率逐渐增加频率至 50Hz,每个频率点保持 30秒的振动时间,观察对讲机的外观是否有异常,如外壳松动、按键晃动等,检查显示屏是否正常显示,信号接收和发射功能是否受影响。
高频阶段:从 50Hz 继续以 2Hz/min 的速率增加到 2000Hz,在关键频率点停留 1分钟进行详细测试,监测对讲机内部是否有异常噪音,检查电路板等内部组件是否有松动迹象。
随机振动测试
依据对讲机实际使用场景的振动特性,设定振动强度为 1.5g,频率范围为 20Hz - 2000Hz,进行持续 4小时的随机振动测试。测试过程中,通过远程控制软件实时监测对讲机的工作状态,包括频道切换、语音通话质量等功能是否正常。
运输振动测试
模拟对讲机在运输过程中的卡车振动环境,采用正弦扫频振动,频率范围 5Hz - 50Hz,振幅为 5mm,进行往返各 2小时的振动测试。测试后检查对讲机是否有零部件损坏、电池接触不良等问题。
测试结果与分析
正弦振动测试:在 150Hz - 200Hz 频率区间,有 2台对讲机出现显示屏短暂黑屏现象,经分析是显示屏排线在该频率下发生共振,导致接触不稳定。
随机振动测试:所有对讲机在测试过程中语音通话质量良好,但有 3台对讲机在测试后出现按键手感变涩的情况,拆开检查发现是按键与外壳之间的间隙因振动变小,导致摩擦增大。
运输振动测试:有 1台对讲机在运输振动测试后电池弹出,原因是电池卡扣设计不够牢固,在长时间振动下无法有效固定电池。
改进措施
针对显示屏排线问题,对排线进行重新设计,增加排线的柔韧性和固定点,确保在振动过程中不会出现接触不良的情况。
对于按键手感变涩的问题,调整按键与外壳的间隙,在按键周围增加缓冲材料,减少振动对按键的影响。
针对电池卡扣问题,重新设计电池卡扣结构,增加卡扣的弹性和锁紧力度,确保电池在振动环境下能牢固固定。
复测结果
经过改进后,对 10台对讲机进行全项振动测试,所有对讲机在正弦振动、随机振动和运输振动测试中均表现良好,各项功能正常,外观无异常,达到了产品的设计要求和行业标准,证明改进措施有效,产品可靠性得到提升。
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